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純水設(shè)備解讀: 酸性廢水處置工藝控制要求

2019/5/13 15:35:47      點擊:
上海水處理設(shè)備網(wǎng)www.ptmcorporation.cn】酸性廢水是有色金屬工業(yè)的主要廢水之一,具有污染成分復(fù)雜、水量動搖大、排放點分散、廢水難于控制等特點。目前,國內(nèi)外應(yīng)用較廣泛的酸性廢水處置技術(shù)有石灰中和高密度泥漿法、離子交換法、鐵屑置換法、吸附法、生物氧化法等。石灰中和法、鐵(鋁)鹽沉淀法、高濃度泥漿法等產(chǎn)生的底泥無法直接回收利用,存在處置難的問題。某礦區(qū)目前采用的高濃度泥漿法進行污水處置,整個污水處置流程中很多工段都是采用人工操作,工作量大,人力利息高,且工人的技術(shù)水平整齊不齊,很難保證穩(wěn)定性,因此廠區(qū)決定對污水處置系統(tǒng)進行自動化系統(tǒng)改造,降低人力本錢,同時提高污水處置效率。

一、污水處置工藝控制要求

1.調(diào)節(jié)池液位控制。通過調(diào)節(jié)池超聲波液位計檢測到液位模擬輸入信號控制調(diào)節(jié)池排水管上的開關(guān)閥,達(dá)到控制調(diào)節(jié)池液位的目的

2.通過調(diào)節(jié)池排水總管流量計、pH計檢測排出工業(yè)污水量以及pH值等參數(shù),自動調(diào)節(jié)投加石灰乳量,以控制出水pH值為8.5左右。采用泵投加進入石灰/泥漿混合槽。

3.通過調(diào)節(jié)池排水總管流量計檢測排出工業(yè)污水量,依照設(shè)定順序自動控制螺桿泵的轉(zhuǎn)速控制絮凝劑溶液的添加量,投加至混合分配槽。

4.濃密池底泥濃度和高度控制。濃密池底泥的濃度和高度通過刮泥機的扭矩間接檢測,這一關(guān)系需在調(diào)試過程中獲得。濃密池底泥的濃度和高度與壓濾泵的排泥有關(guān),純水設(shè)備當(dāng)扭矩大時,啟動壓濾泵排泥,當(dāng)扭矩減小到一定值時,壓濾泵停止。濃密機底部的排泥泵為變頻泵,濃密機的底流排放流量由底泥儲槽的液位來決定,當(dāng)?shù)啄鄡Σ鄣囊何桓邥r減小排泥泵的流量,當(dāng)?shù)啄鄡Σ鄣囊何坏蜁r加速排泥泵的流速,以確保底泥儲槽堅持一定液位。

二、泥漿法自動化控制系統(tǒng)和功能設(shè)計

通過廠區(qū)的污水處置系統(tǒng)中的電石乳的投放量、絮凝劑量等計量控制手段全憑人工根據(jù)系統(tǒng)測試的液位、PH值、SS值、流量等數(shù)據(jù)進行控制。該礦區(qū)日處置酸性污水量達(dá)到500m3如果完成依靠人工進行操作,則需要投入非常大的人力本錢。此外,由于污水處置順序過程繁瑣,操作人員經(jīng)常會出現(xiàn)誤操作現(xiàn)象,使處理的污水達(dá)不到排放的規(guī)范,污染環(huán)境。該礦區(qū)進行自動化控制改造后,采用的污水處置工藝控制,由整個礦區(qū)的污水處置系統(tǒng)完全實現(xiàn)了自動化運轉(zhuǎn)。設(shè)計的自動化控制系統(tǒng)可以根據(jù)液位、PH值、SS值、流量等數(shù)據(jù)自動控制電石乳的投放量、絮凝劑量等參數(shù),不只有效地降低了人力本錢,提高了污水處置效率,而且電石乳的投放量、絮凝劑量、廢水流量等污水處置控制更加精準(zhǔn)。

1.控制系統(tǒng),此系統(tǒng)過程控制層采用西門子生產(chǎn)的產(chǎn)品來實現(xiàn)系統(tǒng)對污水處置過程中的液位、pH值、SS值、流量等數(shù)據(jù)測量,以及攪拌機、控制泵等控制,實現(xiàn)對電石乳的投放量、絮凝劑量、廢水流量等污水處置參數(shù)的自動控制。同時其可以實現(xiàn)對污水處置過程進行監(jiān)控、顯示以及報警等功能。該自動化系統(tǒng)可以在線pH計丈量反應(yīng)池中廢水的pH值,從而通過控制系統(tǒng)控制電石乳的投放量,可以精確的控制電石乳的投放,減少石灰的用量,提高系統(tǒng)的經(jīng)濟性。此外,該礦區(qū)設(shè)計的系統(tǒng)日處理500m3酸性污水,如此大的反應(yīng)空間中,不同區(qū)域的污水pH值會存在差別,如果只采用pH計進行點檢測,可能會影響系統(tǒng)的控制準(zhǔn)確性,因此,為了反應(yīng)池內(nèi)各處的PH值相對堅持一致,本設(shè)計的控制系統(tǒng)中還采用了中和反應(yīng)攪拌系統(tǒng),此攪拌系統(tǒng)可以根據(jù)反應(yīng)池中廢水總量來控制轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)向,提高了控制系統(tǒng)的準(zhǔn)確性。

2.控制系統(tǒng)軟件設(shè)計。采用西門子公司生產(chǎn)的STEP7軟件進行順序的設(shè)計和開發(fā)。STEP7軟件不只可以使用多種語言形式進行編程,而且具有對順序進行調(diào)試、系統(tǒng)故障診斷及測試等功能,有效地降低了技術(shù)人員的工作強度,減少順序裝置時間。當(dāng)采用SEP7編輯順序完成后,經(jīng)過編譯器進行編輯后可直接裝置至PLC中使用,順序過程中完全與STEP7軟件無關(guān),因此STEP7軟件僅僅具有編輯順序的功能。

1系統(tǒng)工藝流程順序設(shè)計。系統(tǒng)中PLC主要是對污水處置系統(tǒng)中各種設(shè)備的運行狀態(tài)進行監(jiān)測,同時完成控制層指令。采用高密度泥漿法的礦山污水處置要求,對污水處置系統(tǒng)的工藝流程順序進行了設(shè)計,達(dá)到對污水處置系統(tǒng)中各類設(shè)備進行監(jiān)測的目的進行電石乳配備時,首先啟動電石乳消化器設(shè)備后,斗式提升泵、加液泵分別會往電石乳制備桶中加入石灰及水,純水設(shè)備當(dāng)電石乳制備桶的液位上升到報警位時,兩泵將會停止運行,此時電石乳消化器將會把多余的物料輸送至投加箱,如果輸送完成后,螺桿泵將會停止工作。進行絮凝劑配制過程中,首先在絮凝劑配制裝置中將水與絮凝劑進行充分?jǐn)嚢杌旌?span>45min后,再通過絮凝劑輸送泵進入配制好的絮凝劑輸送至絮凝反應(yīng)槽中,同時往槽中加入藥劑進行反應(yīng),然后采用攪拌機進行攪拌45min不時循環(huán)上述過程。其中絮凝劑輸送泵配備兩臺,一臺工作,另一臺備用。濃密池在進行底泥處置過程中,首先打開泥漿提升泵,則濃密池中的底泥將會經(jīng)過提升泵再次進入回流攪拌桶中,當(dāng)濃密池中的液位達(dá)到報警未時,渣漿泵將會工作將濃密池中的底泥抽走。整個處置過程將會不斷往復(fù)的重復(fù)上述處置過程。

2PLC軟件順序設(shè)計。PLC順序采用西門子STEP7軟件進行開發(fā),整個順序使用的梯形圖語言編寫,采用模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計,由一個主順序和多個子順序組成,如圖所示。

3系統(tǒng)運行結(jié)果。通過采用本文設(shè)計的控制系統(tǒng)對該礦區(qū)處理的酸性污水進行了試驗檢測,詳細(xì)的研究了石灰用量、曝氣量、絮凝劑等污水處置工藝參數(shù)對處理效果的影響。最終得到基于該礦山污水處置工藝的最優(yōu)處理工藝,其中各最優(yōu)工藝參數(shù)為:石灰加入至污水PH值約為9曝氣量約為4L/min絮凝劑約為8mg/L同時對處理前、后的水質(zhì)進行了檢測,基于高密度泥漿法污水處置工藝,設(shè)計的系統(tǒng)不只可以提高酸性礦山污水的水質(zhì),而且可以有效地提高酸性礦山污水處置工藝的運行穩(wěn)定性及可靠性。此外,進行改造前后處置污水1m3費用對比如表所示。

經(jīng)過自動化控制改造后,雖然電費有所增加,但是無論是石灰、絮凝劑的本錢,還是人工費都降低了這也使得改造后污水處置所需的總成本也下降,污水處置系統(tǒng)經(jīng)過自動化改造后,不只可以采用提高酸性礦山污水的水質(zhì),而且還可以有效地降低運營本錢。

基于高濃度泥漿法工藝的自動控制系統(tǒng)不只實現(xiàn)了電石乳投放、絮凝劑加入、廢水流量等自動化,而且通過采用了中和反應(yīng)攪拌系統(tǒng)來控制攪拌系統(tǒng)的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)向,有效地提高了系統(tǒng)控制的準(zhǔn)確率。整個自動控制系統(tǒng)的應(yīng)用不只系統(tǒng)運行穩(wěn)定,而且有效地提高了生產(chǎn)效率以及設(shè)備管理水平。

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